/transport

Sort boks: Piloter var ikke skyld i russisk flystyrt

Bjærgningen af to sorte bokse fra et russisk Yak-42-fly, der forulykkede for 12 dage siden, viser, at det hverken var en pilotfejl, en forkert konfiguration eller forurenet brændstof, der var skyld i ulykken.

Af Mads Ølholm, mandag 19. sep 2011 kl. 13:20

Piloterne havde fulgt alle tjek-lister, alt på flyet var konfigureret korrekt, og brændstoffet var ikke forurenet. Det afslører data fra to sorte bokse fra det Yak-42-fly, der styrtede ned den 7. september efter starten i Yaroslavl. Alle omkom på nær en flyingeniør.

Ifølge oplysninger fra den russiske havarikommission MAK, som er gengivet af Aviation Herald, er det lykkedes at bjærge de to sorte bokse, der er flyets cockpit voice recorder og flight data recorder.

Data viser, at det ikke lykkedes flyet at komme i luften, da piloterne forsøgte at lette ved den beregnede fart på 185 km/t (100 knob). I stedet valgte piloterne at sætte fuld kraft på alle tre motorer seks sekunder senere, men uden at det hjalp.

Havarikommissionen går derfor ud fra, at der har været en eller anden form for nedbremsning af flyet, og matematiske simuleringer skal nu være med til at pege på, hvad mulighederne kan have været.



19. sep 2011 kl 16:00

avatar

Lars Worm Andersen

Flight engineer eller flyingeniør.

I gamle fly har man en "flight engineer" (3. pilot), der overvåger flyets teknik og flytter rundt på brændstoffet. Ifølge Gyldendals Røde Ordbøger oversættes en "flight engineer" til <<flyvemaskinist>>.

http://avherald.com/h?article=...pt=0 skriver at det var en "flight engineer", der overlevede.

En flyingeniør er en <<aerospace engineer>> der "examine, analyze, design, produce and occasionally install components that make up aircraft, spacecraft, high-altitude vehicles and missiles."


19. sep 2011 kl 22:02

Henrik Untiedt Værø

Piloternes skyld eller uskyld

Det mystiske ved ulykken er umiddelbart, at flyet accelererede normalt til at begynde med - op til 165 km/h. Derefter gik det sløvt, selv om motorerne præsterede det de skulle, og piloterne gav ekstra gas.

Det kan der være flere grunde til. For eksempel kan man forestille sig, at den midterste motor, den der sidder i halen, gik helt eller delvis i reverse. Det stemmer dog ikke så godt med at piloterne havde svært ved at få flyets næse løftet fra banen. Med den midterste motor i bakgear skulle flyet have en større tendens til at få næsen op end ellers.

Forklaringen kan måske også ligge i hjulbremserne. For mange år siden startede en DC-8 fra en lufthavn i Alaska med låste bremser. Banen var isbelagt, og flyet accelererede derfor næsten normalt til at begynde med. Alt i alt bremsede de låste hjul dog alligevel flyet så meget, at det aldrig fik fart nok på til at lette; det fortsatte ud over baneende og havarerede. Altså ligesom YAK-42-flyet i dette havari. Bortset fra, at temperaturen her var 17 grader og banen derfor næppe isbelagt.

Havarikommissionen finder forhåbentlig ud af, hvad der bremsede flyet, og hvorfor. Men artiklen herover har allerede frikendt piloterne i overskriften. Og forklarer det med, at piloterne havde fulgt alle tjeklister.

Den holder altså ikke!

Piloter laver andet end at løbe fingeren ned gennem tjeklister og trykke på knapper. De planlægger, de manøvrerer og de tager beslutninger, for nu at nævne noget.

Piloterne planlagde - eller accepterede - at bruge bane 23, selv om der var nordenvind. De startede altså i medvind. Ret svag, ganske vist, så det havde næppe stor betydning for startforløbet. Men det betyder at flyet også styrtede ned i medvind. Var det styrtet ned i modvind, var styrtet med 2 x vindhastigheden lavere hastighed, og det havde måske været lidt mindre slemt.

Piloterne brugte højderoret for at løfte flyets næse for at lette. Det skal gøres på det rigtige tidspunkt, med det rigtige rorudslag, og til den rigtige stigevinkel. Havarikommissionen vil helt sikkert vurdere, om det blev gjort korrekt. Det kan ikke vurderes ud fra de foreliggende oplysninger her. Da flyet endelig kom i luften, blev flyets næse løftet til en alt for høj stilling, måske i panik, fordi banen var slut og træerne nærmede sig. Flyet kom kortvarigt i luften, mistede opdrift på den ene vinge på grund af for lav fart, stallede, krængede og styrtede ned. Dette forløb er set før, også med passagerfly.

Piloterne tog på et tidspunkt en beslutning om at forøge motorkraften til maksimum. Det virker logisk, når nu flyet ikke accelererede tilstrækkeligt. Men var det den rigtige beslutning? Selvfølgelig er det bagklogskab at sige, at hvis piloterne i stedet havde bremset hårdt op, var ulykken ikke sket. Om piloterne gjorde det rigtige eller det forkerte kan ikke afgøres ud fra beskrivelserne. Havarikommissionen vil afgøre det ved at sammenholde forløbet med gældende regler og selskabets procedurer.

Beslutningen om at fortsætte eller afbryde en start sker normalt ved en bestemt, forud beregnet hastighed. Denne metode har den svaghed, at ved forringet acceleration bruger flyet mere bane før det når beslutningshastigheden, og så er der mindre bane tilbage til at bremse op på, end der skulle være. Derfor KAN piloterne have taget den proceduremæssigt rigtige beslutning, da de fortsatte starten. Men vi ved det ikke.

I tidligere ulykker er det ofte set, at fejl i materiellet på en eller anden måde er relateret til noget som besætningen har gjort. En fejlbetjening kan måske udløse en motorreversing eller en utilsigtet hjulbremsning.

Piloternes rolle i ulykken er altså langt fra afklaret endnu. Om piloterne så var "skyld i" eller "uskyldige" i den tragiske ulykke synes jeg er en lidt giftig terminologi. Hovedsagen må være at finde ud af, hvad der forårsagede ulykken, så man kan forstå, hvordan problemet kan undgås fremover. Man bliver jo ikke klogere af at placere skyld.


20. sep 2011 kl 00:36

Lars Verner Jensen

Henrik

Har du røget en stråhat ?
Eller hvor vil du hen med den historie ?


20. sep 2011 kl 00:59

Michael Eriksen

Hjulbremser

Indtil videre går mistanken på aktiverede hjulbremser:
http://www.flightglobal.com/ar...html
Om årsagen så er mekanisk eller human står hen i det uvisse endnu.


20. sep 2011 kl 01:26

avatar

Fritz Hegner

Facts...


Fra pprune:

Original here: MAK: Yak-42 RA-42434

Quote:
- Takeoff weight and center of gravity aircraft did not exceed the permissible limits
- Before take-off flaps were set at 20 degrees (take-off position), the stabilizer -8.7 degrees pitch up, which corresponds to estimated 24-25% of the alignment of the MAR (?)
- Before take-off the crew double-checked all channels of control of the aircraft, including the channel of the elevator, the elevator was deflected cleanly. The maximum recorded deflection of the elevator pitch up was 21 degrees, which corresponds to a constructive stop. Last check was performed 1 minute and 40 seconds before takeoff.
- Weather conditions at the time of the accident: wind 360 - 3 m/s, visibility 10 km, clouds significant stratocumulus lower limit of 990 m, the temperature +17.8° C, 747.9 mm Hg pressure. Art., friction coefficient of 0.6.
- Take-off from runway 23 was carried out. Taxiing aircraft to take-off was carried out by RD (taxiway?) 5. Distance from RD 5 to the start of runway 23: about 300 meters. Total runway length: 3000 meters.
- The crew decided to take off at nominal thrust settings. Preliminary simulations showed that the rate of up to ~ 165 km/h acceleration rate corresponded to the set engine thrust.
- Command to rise of nose wheel began at approximately 185 km/h. The elevator was set to pitch up at values &#8203;&#8203;of 9-10 degrees (about half way), but increase of pitch angle did not happen. After 6 seconds thrust settings were put in take-off mode. Despite increases take-off thrust, acceleration slowed significantly, which may be explained by the appearance of additional braking force. The actual value of an additional braking force will be established based on the results of mathematical modeling and field experiment. The braking systems of the aircraft were sent to be studied by a specialized institute. These study started on 16 September.
- The maximum speed reached by the plane: approximately 230 km/h. In spite of continuing increase of elevator pitch up, separation from the runway did not happen. According to the traces on scene (?), the actual separation of aircraft took place at a distance of 400 meters after exiting runway 23 end at deflection of elevator at 13-14 degrees and the relocation of the stabilizer to 9.5 degrees pitch up. After separation of the aircraft from the ground followed an encounter with the antenna system localizer and the rapid growth of the pitch angle to 20 degrees for 2-3 seconds. Maximum recorded height: 5-6 meters.
- Then followed an intensive roll of the plane to the left and its collision with obstacles and the ground.
- Measurements of fragments of the aircraft revealed that at the time of the accident flaps and slats were set in take-off position, the spoilers were retracted, the stabilizer in position about 10 degrees pitch up. Wiring layout elevator control showed that at the time of the accident there was not disconnection of wiring.
- The Technical Commission investigates all possible versions of occurrence of additional braking force during take-off and the reasons why the aircraft failed to make timely detachment from the runway.
wozzo is online now Report Post Reply


20. sep 2011 kl 08:57

Henrik Untiedt Værø

Stråhat

Lars, jeg ville pege på, at der nok ikke var dækning for overskriftens beskrivelse af piloternes rolle. Jeg indrømmer at det blev lidt langt.

Michael, jeg synes kun jeg ser "braking force" - ikke noget om hjulbremser i det, du linker til. Det er stort set samme tekst som i Aviation Herald og det på pprune, som Fritz linker til. Den oprindelige kilde ser ud til at være den samme.


Ny i debatten? Opret en brugerkonto

  • Seneste nyt
  • Mest læste
  • Topdebat
Populært på Facebook
 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev.